Par Alain-Gabriel Verdevoye le à 09h00 Lecture 7 min. Abonnés ESSAI AUTO DU WEEK-END - Revoilà la Clio diesel, qui avait disparu du catalogue pendant de longs mois! La sobriété est exemplaire. Cette petite polyvalente apparaît vraiment agréable à conduire et habiter. Mais pourquoi Renault ne la propose-t-il que dans les finitions les plus chères? Renault Clio Challenges - N. Meunier La Clio n'avait plus d'offre diesel depuis le 1er janvier 2021. Mais, à la rentrée dernière, la firme au losange s’est ravisée! Les anciens 1,5 dCi de 85 et 115 chevaux cèdent la place à un unique moteur Blue dCi de 100 chevaux. La Clio a de la chance. Car ni les SUV Captur ou Arkana, ni la petite Dacia Sandero, n’ont plus droit à cette mécanique à gazole, vilipendée de toute part etfaisant chuter à 14% la part des diesels sur le marché français en mars. En fait, Renault n’avait pas enlevé le moteur diesel du catalogue uniquement pour des raisons politico-écologiques… Mais la mise à la dernière norme Euro 6d Full lui a demandé plusieurs mois de travail. Et malheureusement, la Clio a perdu sa boîte à double embrayage optionnelle dans l’opération. Seule au programme une transmission manuelle classique. La nouvelle norme ne modifie pas les systèmes de dépollution en tant que tels, mais consiste en l’installation d’un enregistreur de niveau réel de consommation en carburant. Un écart reste toléré entre les émissions relevées lors des tests d’homologation et celles dans les conditions de circulation. La norme est toujours fixée à 80 mg/km de NOx oxydes d’azote, mais l’écart autorisé n’est plus que de 40% dans les pires conditions d’utilisation, contre 110% précédemment. Ce qui rend les réglages très précis et beaucoup plus ardus, tout en résolvant une grande partie des tares concernant la pollution desdits diesels. Une sobriété exemplaire! C’est cet avantage traditionnel des diesels sur les moteurs au sans-plomb qui a fait de la mécanique à gazole le chouchou des pouvoirs publics français depuis le premier choc pétrolier des années 1970. Ceux-ci l’ont systématiquement favorisé pour réduire la facture pétrolière et incité fortement Renault et PSA à devenir les champions de cette technologie. Avant de faire volte-face ces dernières années et de transformer l'adoration en exécration. Avec un meilleur rendement thermique, un diesel consomme 20% de moins qu'un moteur à essence en moyenne. C'est pour ça qu'ils équipent quasi-exclusivement les utilitaires. Rejets de CO2 et consommations étant corrélés, le diesel émet proportionnellement moins de gaz à effets de serre – le CO2 n’est pas un polluant comme l’oxyde d’azote. Le système de bonus-malus écologique, créé en 2008 et indexé sur les rejets de CO2, favorise d’ailleurs toujours les diesels, par une de ces contradictions dont l’administration française a le secret. Nous avons avalé à peine, en moyenne, 5,2 litres de gazole sur un parcours de 300 km. La sobriété est d'autant plus louable qu'elle s'accompagne d'un réel plaisir de conduite. La mécanique reste onctueuse, souple, avec du répondant à bas régime. La voiture s'essouffle un peu sur une rampe d'autoroute. Mais, dans la plupart des cas, les performances suffisent. La boîte manuelle n'est guère critiquable. On reprochera juste un point d'embrayage difficile à trouver, une caractéristique traditionnelle des Renault. Un peu gênant en ville.. Renault Bourse Le 19/08 à 15H32 CAC 40 6532,06 -0,39%
Lemeilleur avec un bon prix: AdBlue®. Le meilleur produit constitue une très bonne alternative à l’additif: Additif COMBUTEC2. Le meilleur améliore les performances en prévenant le colmatage: Le meilleur avec les améliorateurs de lubrification: Metal 5 Premium – Une combinaison d’Additifs. Bestseller No. 1. Facom 006017 Traitement
Qu’est-ce qu’une pompe à essence FACET basse pression ? Nous allons ici évoquer le cas de la pompe FACET dites “Solid State” ou pompe à essence “transistorisée”. Cette petite pompe électronique est conçue pour remplacer la pompe à essence souvent mécanique montée d’origine sur tous les véhicules équipés d’un carburateur. Cette pompe est donc conçue pour les circuits d’essence basse pression, et incompatibles avec les circuits haute pression des moteurs à injection. Pourquoi installer une pompe à essence FACET ? La pompe à essence électrique offre de nombreuses améliorations par rapport à une pompe mécanique classique Amélioration de la stabilité et de la constance du débit d’essence. C’est le principal apport de la pompe Facet, avec un fonctionnement du moteur beaucoup plus régulier, et notamment un régime de ralenti plus stable, ce qui fait souvent défaut avec les pompes mécaniques. Les pompes électriques gardent leur constance quelques soient les conditions et sont donc particulièrement adaptées aux conditions sévères de conduite en compétition. Évite le phénomène de vapor lock. Par temps chaud, des vapeurs de carburant se forment dans les canalisations et provoquent une diminution du débit voire l’impossibilité pour l’essence d’arriver correctement au carburateur. Cela peut engendrer des à -coups moteur, des calages ou des difficultés pour redémarrer le moteur. En offrant un débit constant, la pompe électrique empêche la formation de tampon de vapeur. Offre la possibilité d’installer de plus gros carburateurs sur votre moteur. En effet, la pompe à essence d’origine ne propose généralement pas un débit suffisant lors d’une préparation moteur. La pompe à essence électrique, elle, le permet. Il existe plusieurs modèles de pompe à essence offrant des débits différents veillez à bien choisir celle qui correspond au besoin de votre moteur / carburateur. Évite les problèmes de fiabilité liés aux pompes mécaniques membrane percée, ressort HS, usure du clapet… Voyons à présent comment installer une pompe à essence électrique Facet transistorisée ! Nous allons pour ce tuto faire ce montage sur une Austin Mini équipée d’un carburateur SU HS4 et d’un kit stage 1. Comment installer une pompe à essence électrique FACET ? Il nous faut d’abord déterminer l’emplacement de la pompe, qui doit répondre à plusieurs critères La pompe doit se trouver au plus proche du réservoir d’essence maximum 30 cm du fond du réservoir. Elle doit aussi être montée de préférence verticalement, et de sortes à ce que l’entrée soit positionnée plus bas que la sortie inclinaison de 45° environ. Elle doit enfin se trouver loin des sources de chaleur comme l’échappement et à l’abri des dommages susceptibles de la route. Dans notre cas, la position idéale est la paroi du demi-train arrière. Veillez à bien débrancher la batterie avant de réaliser l’opération. ETAPE 1 Voilà le nécessaire dont vous aurez besoin pour l’installation une pompe Facet transistorisée, un raccord / filtre entrée, un raccord sapin sortie, une paire de silent-blocs et un connecteur étanche. ETAPE 2 Voici la pompe. Le sens du flux d’essence est indiqué sur le côté de la pompe avec une flèche et la mention “Flow”. Ainsi vous ne pouvez pas vous tromper de sens. ETAPE 3 A l’entrée de la pompe, nous devons installer un raccord qui fait également office de filtre. Ce filtre est prévu pour une durite de carburant de diamètre 5/16” 8mm. ETAPE 4 On utilise un peu de téflon pour faire l’étanchéité du raccord sur la pompe. ETAPE 5 Application d’une fiche couche de téflon sur le filetage. ETAPE 6 On fait ensuite prendre le filetage dans la pompe, à la main. ETAPE 7 Puis on serre légèrement le raccord à la clé. ETAPE 8 On passe maintenant au raccord pour la sortie de la pompe. ETAPE 9 Même chose ici, on applique un peu de téflon sur le filetage pour faire étanchéité. ETAPE 10 Montage du raccord sur la pompe, serrage manuel. ETAPE 11 Puis serrage à la clé. Le filetage est légèrement conique, il n’est pas utile de serrer trop fort. ETAPE 12 On passe maintenant au câblage de l’alimentation de la pompe. On utilise un connecteur étanche pour une fiabilité optimale. ETAPE 13 La pompe est équipée d’un fil d’alimentation rouge à raccord et d’un fil de masse noir qu’il suffira de connecter sur la fixation de la pompe. ETAPE 14 Mise en place du petit soufflet du connecteur sur le fil. ETAPE 15 Sertissage de la cosse sur le fil à l’aide d’une pince à sertir. ETAPE 16 Cosse bien sertie ! ETAPE 17 On insère la cosse dans le connecteur. ETAPE 18 Puis on insère le petit soufflet jaune dans le connecteur. ETAPE 19 On peut désormais positionner la pompe à son emplacement défini. ETAPE 20 On commence par repérer les trous de fixation à l’aide d’un marqueur. ETAPE 21 Puis on pointe avec l’aide d’un pointeau. ETAPE 22 On perce les deux trous à l’aide d’un foret de 6. ETAPE 23 Trous percés ! ETAPE 24 J’applique un peu de peinture en aérosol pour protéger le métal mis à nu de la corrosion. ETAPE 25 Nous allons utiliser maintenant les deux silent-blocs pour le montage de la pompe ils vont permettre de réduire le bruit et les vibrations. ETAPE 26 Mise en place du premier silent-bloc dans un des trous préalablement percé. Il faut le fixer de l’autre côté de la tôle en serrant l’écrou. ETAPE 27 Mise en place de la pompe sur ce silent-bloc. ETAPE 28 Je gratte légèrement la surface du deuxième trou avec de la toile émeri. ETAPE 29 Cela permet de mettre le métal à nu uniquement sur la surface qui va accueillir le fil de masse. Cela permet d’assurer un bon contact électrique. ETAPE 30 Puis, mise en place de la cosse du fil de masse puis du silent-bloc au niveau du deuxième trou la photo n’est pas bonne, la cosse à œil doit se trouver entre la tôle et le silent-bloc et non entre le silent-bloc et la pompe. ETAPE 31 Mise en place de la pompe sur le deuxième silent-bloc. ETAPE 32 Serrage de la fixation de la pompe. ETAPE 33 Mise en place de la durite d’essence provenant du réservoir sur le filtre / raccord à l’entrée de la pompe. ETAPE 34 Serrage avec un collier. Ce collier n’est pas idéal, nous le changerons par la suite par un collier plus adapté. ETAPE 35 Il faut maintenant raccorder la sortie de la pompe au tube rigide d’essence de la voiture. ETAPE 36 Mise en place d’une durite souple avec ses colliers de serrage adéquats. ETAPE 37 La pompe est désormais bien raccordée ! On note que l’entrée est bien positionnée plus bas que la sortie et que la pompe est bien montée verticalement. ETAPE 38 Il nous faut maintenant raccorder l’alimentation électrique de la pompe fil rouge. On utilise pour cela un fil électrique, dont la longueur devra être suffisante pour se raccorder à un relai que nous positionnons dans la baie moteur à l’avant de la voiture donc. ETAPE 39 Mise en place de la seconde partie du connecteur étanche que nous avons vu tout à l’heure. La procédure est exactement la même qu’aux étapes 13 à 18. ETAPE 40 Raccordement des deux parties du connecteur étanche. ETAPE 41 On branche le fil d’alimentation de la pompe à un relai 12V. ETAPE 42 On prend soin d’insérer un fusible de 3 à 5A entre la pompe et le relai. ETAPE 43 Puis on relie un fil électrique entre la borne d’allumage de la bobine et le relai. Ainsi la pompe à essence ne se mettra en route que lorsque le courant arrive à l’ on finit de brancher les deux bornes restantes du relai masse et + batterie. Pour une sécurité accrue et pour éviter que la pompe continue de fonctionner lorsque le moteur cale par exemple, nous vous recommandons d’utiliser un interrupteur de sécurité via la pression d’huile. Il s’agit d’un pressostat qui va déclencher la pompe à essence lorsque la pression d’huile est bonne moteur en route et l’éteindre lorsque la pression d’huile est faible moteur éteint. Installé entre la bobine d’allumage et la pompe à essence, il arrête donc la pompe lorsque le moteur est allumé et que l’allumage est en marche. C’est une sécurité supplémentaire que nous vous conseillons de la pompe est maintenant terminée ! Pour qu’elle soit opérationnelle,il va désormais falloir installer un filtre régulateur de pression avant entre la pompe et le carburateur, et ce sera l’objet du prochain tuto ! Les produits nécessaires Pompe à essence transistorisée FACET Voir le produit Filtre pour pompe à essence transistorisée FACET Voir le produit Raccord FACET pour pompe auto régulée SilverTop 1/8NPT droit Voir le produit Kit silent blocs pompe à essence FACET Voir le produit Relais 30A 12V 4 broches Voir le produit Durite GOODRIDGE Série 200 Dash 6 pour circuit d'essence Voir le produit
Moded’emploi de meca-run C99 : La proportion idéale est de 0,2‰, soit 1 litre de C99 pour 5 000 litres de carburant (sauf pour le C99 SDH et le C99 racing : voir plus loin). Presser le flacon de C99″. Le dosage est explicitement détaillé sur les flacons. Au sommet des flacons, est incorporé un système doseur qu’il suffit de
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Il est possible de croiser l'injecteur incriminé pour orienter le diagnostic. Pour affiner celui ci, on peut effectuer une mesure des le fournisseur Bosch, Siemens, Denso, Delphi, et le type d'ECU moteur, les tolérances diffèrent et ne s'expriment pas de la même manière, en théorie une correction à mg/coup est était la valeur de correction de l'injecteur 2 ?L'échange des 2 injecteurs a t il réglé le problème ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu souhaites de l'aide pour ton sujet je te conseilles d'ouvrir un nouveau post yoanPetit NouveauMessages 18Date d'inscription 13/07/2017Sujet Re Questions sur la correction débit carburant Mer 28 Mar 2018, 0646 Nico Il me semble que l'injecteur 2 usagé était dans les même valeurs que celle d'aujourd'hui environ je vais faire le test de retour des injecteurs bientôt et après je croiserai les injo's il faut que j’achète le matos je vous tiens au tous cas cela me rassure quand Nico76ProMessages 655Date d'inscription 08/01/2017Sujet Re Questions sur la correction débit carburant Mer 28 Mar 2018, 0726 Bonjour,pas de souci. Nico76 a écrit L'échange des 2 injecteurs a t il réglé le problème ? Questions sur la correction débit carburant Page 1 sur 1 Sujets similaires» absence infos correction débit injecteur BOXER HDI 2002» Probleme de pression de carburant debit carburant dans cylindres scenic3» correction CBS des données du véhicule» 206 perte de puissance Permission de ce forumVous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forumLE MONDE DU DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia Renault & Dacia Diagnostic Renault & DaciaPartenaire RocketDump Petites annonces415 €xs évolution OR…Dim 21 Fév 2021, 1146jeremy72815 €vend vci2 actia…Dim 21 Fév 2021, 0836jeremy7245 €calculateur air…Lun 08 Fév 2021, 2032heineken45 €calculateur air…Lun 08 Fév 2021, 2029heineken1 €Revues d'atelie…Lun 08 Fév 2021, 2027heineken1 €Divers pièces O…Lun 08 Fév 2021, 2022heineken1 €Divers pièces d…Lun 08 Fév 2021, 2011heineken1 €Divers pieces R…Lun 08 Fév 2021, 2000heineken1 €Divers pieces R…Lun 08 Fév 2021, 1958heineken
Ilsert notamment à diminuer leurs émissions de CO2 et donc à les rendre moins polluantes. Il faut cependant faire le plein d'AdBlue périodiquement sur ces véhicules. Si le niveau d'AdBlue est trop bas, ce voyant s'allume sur le tableau de bord. Il représente une pompe à carburant accompagnée du mot "AdBlue". Voyant des plaquettes de frein
Votre véhicule Diesel a un ralenti instable et fait des accoups à l’accélération ? Ce véhicule a déjà beaucoup roulé environ 200 000km ? On vous a diagnostiqué un problème de pompe à injection ? Votre pompe à injection a bien un problème mais peut-être plus petit que vous ne le pensez. Ma petite panne à moi J’ai eu ce problème sur une de mes voitures une Golf 3 TD qui affichait 250000km. Avec mon frère nous avons longtemps cherchés l’origine du problème et avons même changé plusieurs pièces sans résultat dont un injecteur pilote à 230€. Lorsque nous avons réussi à utiliser le logiciel de diagnostique VW VagCom, celui-ci nous a signalé une erreur sur le Transmetteur de course du tiroir de régulation de débit G149 ». Nous avons donc précisées nos recherches sur internet jusqu’à tomber sur des discussions parlant d’un problème d’encrassement de la pompe à injection. Quand j’ai eu suffisamment d’informations, j’ai dit à Jérémy Perdu pour perdu, on essaye! ». Résultat le problème provenait d’un encrassement de la pompe à injection avec de la limaille de fer. Après nettoyage, le moteur tourne comme un charme. J’ai revendu la voiture 2 ans plus tard et elle tourne encore 4 ans après la vente. C’est quoi le Tiroir de régulation de débit » ? Pour le savoir, il faut s’intéresser un peu au fonctionnement de la pompe à injection concernée. Dans notre cas, nous allons voir plus particulièrement ce qui permet de contrôler le débit de la pompe. Les composants référencés sur cette coupe de la pompe injection Bosch sont les suivants Le tiroir de régulation C’est une bague qui coulisse sur un piston. Le piston de distribution C’est un axe creux avec des trous sur le côté. Certains de ces trous sont derrière le tiroir de régulation. Quand on déplace le tiroir, les trous restes bouchés plus ou moins longtemps pendant le cycle de distribution. C’est ce qui fait varier la pression et donc la quantité de gasoil distribué. Le régulateur C’est ce qui assure la Régulation Electronique de la Distribution RED. Le transmetteur de course du tiroir C’est un capteur qui lit la position du tiroir de régulation pour la fournir au calculateur du moteur. La position est lue grâce à un capteur différentiel à bagues de court-circuitage. L’actuateur C’est ce qui commande la position du tiroir de régulation. C’est un simple servomoteur qui fait tourner un axe. Cet axe a une petite rotule excentrée au bout. Cette rotule est enfichée dans un trou sur la bague du tiroir de régulation. Si vous tournez l’axe, la rotule bouge et le tiroir aussi. Vous voyez également que le régulateur a un petit trou sous la bobine de l’actuateur. Le gasoil passe donc dans le régulateur et peut ressortir par le retour gasoil en haut. C’est également nécessaire car le régulateur contient aussi un capteur de température de gasoil. Retour sur l’erreur signalée par VagCom L’erreur signalée était la suivante Erreur sur le transmetteur de course du tiroir de régulation G149. Le transmetteur de course, c’est le capteur de position 4. Le tiroir de régulation, c’est … le tiroir de régulation 1. Mais en réalité, le problème vient de l’encrassement de l’actuateur 5. Pourquoi l’actuateur s’encrasse ? Le problème est que le carburant passant dans la pompe à injection contient une infime quantité de limaille de fer. Ne me demandez pas d’où vient cette limaille, je n’en sais rien. L’électro-aimant de l’actuateur attire naturellement cette limaille. Pour compenser, le régulateur est protégé par un aimant sensé stopper la limaille au petit trou sous le régulateur. Malheureusement, cet autre aimant n’est pas éternel. Au bout d’environ 200 000km, l’aimant de protection est fatigué et l’électro-aimant accumule la limaille. Quand il y en à trop, l’actuateur coince et le contrôle du régime moteur est perturbé. Cela peut provoquer un ralenti instable et des accoups à l’accélération. Si on accélère franchement, les accoups disparaissent temporairement. Toutefois, ce problème ne fait que s’aggraver au fil du temps si l’on ne fait rien. Solution pour bricoleur ou pas Pour les moins bricoleurs, il suffit donc de faire changer le régulateur par un diéséliste 350 / 400€ neuf + main d’oeuvre. Pour les plus courageux et surtout expérimentés, il reste possible de démonter l’actuateur pour nettoyer la limaille. C’est ce que nous allons voir maintenant. Est-ce que ça vous concerne vraiment ? Ce problème m’a été signalé sur Golf 3 TDI, AUDI 80/100, BMW, camion Mercedes, Terrano II, Maverick. Vous le retrouvez sur de nombreux véhicules car le problème provient du type de pompe injection, pas du moteur en lui-même. Pour savoir si vous pouvez être concerné, il faut regarder le type d’accélération de votre moteur. Si votre cable d’accélérateur est branché sur votre pompe à injection, vous avez une accélération mécanique. Votre pompe ne contient donc pas d’électro-aimant. En revanche, si votre câble d’accélérateur n’est pas branché à votre pompe à injection, celle-ci est sûrement commandée par un électro-aimant. Pour en être sûr, regardez si une grosse nappe électrique sort de votre pompe. Cette nappe sert à alimenter l’électro-aimant et à lire la température du carburant ou l’ouverture du débit afin que le calculateur pilote correctement le moteur. Dans ce cas, il y a sans doute un électro-aimant dans la pompe et le problème peut se produire. Plusieurs types de régulateurs existent. Certains peuvent également avoir des pistes qui s’usent et provoquer des problèmes similaires. C’est notamment le cas sur les vieux moteurs BMW. J’ai également vu des discussions sur des symptômes similaires ne se reproduisant qu’en hiver. L’origine était alors des injecteurs encrassés et des bougies de préchauffage fatiguées. Comme souvent en mécanique, un problème peut avoir diverses causes. Donc dans le doute, consultez un diéseliste ou votre garagiste au moins pour passer la valise de diagnostique. Si votre problème provient bien de l’actuateur, ce qui suit vous aidera à régler le problème pour 0€. Attention, intervention risquée ! Attention, cette intervention demande une certaine expérience de la mécanique et une grande rigueur. Un remontage juste approximatif peut causer divers problèmes comme un ralenti mal réglé ou tout simplement l’impossibilité de démarrer. De plus, cette intervention tient plus du bricolage que de la réparation officielle ». La majorité des garages refuseront donc tout simplement de la faire. Et je ne leur reprocherai pas. Soyez aussi très attentif au nettoyage lors de cette intervention. Si quelque chose tombe dans la pompe à injection, il pourra l’endommager ou boucher un injecteur. Vous serez donc obligé de démonter complètement la pompe ou votre circuit d’alimentation. Pour vous donner une idée du type de travail, je vous conseille ce magnifique tutoriel sur la Réfection d’une pompe à injection Bosch. Voyons maintenant comment procéder dans le cas spécifique de la Golf 3 TDI avec pompe Bosch. Etapes de l’intervention Déconnexion du régulateur Dépose du couvercle de régulateur Dépose du régulateur Démontage du régulateur Nettoyage de l’actuateur Remontage du régulateur Repose du régulateur avec son couvercle Purge de l’air du circuit d’injection Déconnexion du régulateur Dépose du couvercle de régulateur. Dépose du régulateur Dévissez les 3 vis Torx 4 Déposez le régulateur en le soulevant bien droit. Ceci évite d’abîmer la bille située au bout de l’axe de l’actuateur. Vous voyez alors le corps de pompe sans régulateur. Une lumière vous permet de voir le tiroir de régulation avec son petit trou pour caler la rotule de l’axe d’actuateur. Ne bougez pas le tiroir car au remontage il faudra reposer le bout de l’axe de l’actuateur dans l’encoche. Le régulateur est maintenant sur l’établi. Ne faites surtout rien tomber dans la pompe à partir de maintenant. Sinon, vous serez bon pour la démonter complètement. Nettoyage sans dépose du régulateur Des visteurs m’ont signalés avoir nettoyé leur actuateur en laissant le régulateur monté sur la pompe. Cela évite en effet 2 problèmes. Le régulateur n’est pas décalé lors de la dépose/repose. La bille en bout d’axe d’actuateur ne peut être abîmée. En revanche, je ne me souviens plus comment ils ont pu dessertir la tête de l’axe d’actuateur ci-après sans immobiliser l’axe. Cette étape nécessaire pour faire un bon nettoyage nécessite en effet la dépose du régulateur. Si vous avez procédé de cette façon, n’hésitez pas à donner des précisions à ce sujet. Je complèterai alors ce tutoriel. Démontage du régulateur Le régulateur est déposé. Il faut maintenant le démonter pour accéder à la limaille. Retirez les 2 petits boulons du cache en plastique. Ils protègent les cosses de la nappe électrique, le capteur de température de gasoil et les fils de la bobine d’actuateur. Déposez les 2 petites vis qui maintiennent les fils de la bobine d’actuateur. Attention, je crois qu’elles ont un pas à gauche. Sortez ensuite les fils de la bobine de leurs rainures. Sinon, vous serez gêné pour bouger le plateau par la suite. Dépose de la tête d’axe d’actuateur L’axe d’actuateur est composé de 3 parties qui remplissent chacune un rôle la tête de l’axe avec sa branche cette branche contient une des 2 bagues de court-circuitage du capteur de position. le corps de l’axe et ses palettes métalliques ces palettes vont être attirées par l’actuateur et faire tourner l’axe le pied de l’axe avec sa rotule cette rotule va se déplacer avec l’axe et bouger le tiroir de régulation. Pour sortir le plateau électrique il faut déposer la bague mobile du capteur différentiel…sans la casser. De plus, au remontage, il faudra repositionner la bague du capteur avec le plus de précision possible. Il faut donc pouvoir mesurer sa position. Personnellement, je l’ai fait à l’oeil et je n’ai pas eu de problème. J’ai eu beaucoup de chance…mais alors vraiment beaucoup. Mais pour cet article, j’ai quand même essayé de creuser le sujet. Fonctionnement du capteur différentiel à bagues de court-circuitage Pour simplifier extrêmement, ce capteur génère 2 champs magnétiques alternatifs. Ces champs traversent 2 bagues en cuivres dans lesquelles apparaissent alors deux courants induits par les champs. Ces bagues sont appelées bagues de court-circuitage ». Une de ces bagues est fixe. L’autre bague peut pivoter sur l’axe. Les courants induits dans les bagues dépendent de la position de la bague. La bague mobile va donc avoir un courant qui varie contrairement à celui de la bague fixe. Le position est donc donnée par la différence entre les 2 courants induits dans les 2 bagues. Bon. Je vous l’accorde. C’est pas simple. Mais par contre, vous obtenez ainsi un capteur de position sans aucun contact et donc sans usure. Ce type de capteur est également appelé capteur à effet Hall. Toutefois, j’ai vu certains forums où tous n’étaient pas d’accord sur ce point. Certains disaient que cela dépendait de la génération de la pompe. Je reste donc dans le doute à ce sujet. Je vous propose quelques méthodes plus ou moins précises pour vérifier la position du capteur. Mesure électronique générateur de courant alternatif + oscilloscope Il est possible de simuler le fonctionnement du moteur en branchant un générateur de courant alternatif sur les broches du régulateur. Un voltage de 2V doit suffire. Utilisez un multimètre pour repérer les broches correspondants aux 2 bobines du capteur. Avec un oscilloscope, il faut ensuite capter les 2 courants produits par les bagues de court-circuitage. Au repos, ces courants devraient être égaux. Il sera même possible de vérifier la différence au repos de ces 2 tensions avant de déposer la tête du capteur. Ceci permettra de détecter un décalage déjà présent. Cela me semble être la solution la plus précise mais je n’ai jamais pu la tester faute de matériel. Mesure mécanique calage plastique taillé sur place Dans un emballage plastique rigide mais découpable, découpez un cercle de la taille du capteur. Faites ensuite un trou au centre pour pouvoir caler le plastique sur la vis de tête d’axe. Découper ensuite une encoche sur le rayon de ce cercle et pliez là pour en faire une cale. Cette cale devra se caler sur la bague fixe. Découpez une seconde encoche à replier. Cette cale sera à caler sur la seconde bague. Vous pourrez tailler cette cale petit à petit pour obtenir la position la plus précise C’est solution ne coûte rien et ne vaut pas grand chose. C’est vraiment histoire d’avoir un calage. Contrôle via VagCOM Un visiteur m’avait signalé qu’il était possible de vérifier la position du capteur différentiel grâce à VagCom un logiciel de diagnostique pour VW. Je n’ai malheureusement plus ce logiciel, ni la Golf sur laquelle le brancher pour qu’il fonctionne. Je ne peux donc rien dire sur cette technique. Si vous avez l’information, signalez le en commentaire. Dépose de la bague mobile du capteur différentiel Une fois la position de la bague mobile mesurée, il reste à déposer la tête d’axe qui inclus la bague. Placez régulateur sur un étau Retirez la vis en tête d’axe. Elle sert uniquement à sertir la tête d’axe qui est conique à l’intérieur. Avec une douille 6 pans, maintenez la tête de l’axe à mi-course sur l’arc. La branche sur le côté de la tête entoure l’arc en métal. Si la tête bouge trop pendant l’intervention, vous casserez la branche et l’actuateur sera mort. Il faut donc bien immobiliser la tête. Bloquez le bout inférieur de l’axe avec une clé plate. N’abîmez pas la bille excentrée en bout d’axe ! Faites pivoter le bout inférieur de l’axe avec la clé plate sans faire bouger la tête. Cela va dessertir la tête. La tête de l’axe d’actuateur peut maintenant bouger mais reste retenue par l’arc en métal. Le plateau électrique n’est donc plus retenu par la tête d’axe. Attention à bien immobiliser la douille qui maintient la tête d’axe pendant le desserrage de l’axe. Le mieux est de caler la clé sur le bord de l’établi ou de l’étau afin de l’empêcher de bouger. Dépose du plateau électrique La dépose du plateau peut être faite soit en cassant les soudures de la broche électrique, soit en faisant pivoter le le premier cas, il faudra ressouder les connexions de la broche. Mieux vaut donc essayer de faire pivoter le plateau et ne ressouder que si vous cassez une soudure pendant le pivotement du plateau. Dans les 2 cas, commencez par retirer les écrous des tiges filetées qui maintiennent le plateau. Démontage de la broche électrique dévisser les 4 vis du connecteur électrique écartez juste un peu » le connecteur du régulateur. Faites attention aux joints verts derrière la broche. Il faudra bien les replacer au remontage. avec un tournevis plat moyen écartez un peu les fils de fer des pattes 2 Déposer le plateau en cassant les soudures Déposer le plateau en tordant les pattes de la broche Des visiteurs m’avaient signalés avoir procédé ainsi donc j’ai fait le test sur une pompe HS. J’ai cassé une broche en sortant le plateau. 2 fois de suite. Mais c’est surtout dû au fait que j’y suis allé vite et comme un bourrin. Donc allez-y avec doigté malgré la solidité des soudures. 4 petits conseils pour pivoter le plateau sans problème Prenez votre temps. Dévissez la broche électrique pour gagner en souplesse. J’ai oublié ce jour là . Ne forcez pas sur le plateau en plastique. Il est solide mais pas incassable. Prenez votre temps. Le vrai problème apparaît la limaille ! Après avoir retiré le plateau électrique, vous avez accès à l’électro-aimant. C’est là que se situe la vrai cause de votre panne. Il s’agit des petits points qu’on voit partout de la limaille de fer. A ce point, ça devient vraiment gênant. Les filandres, c’est aussi de la limaille. Personnellement, le frottement généré par la limaille était tel que certaines pièces avaient changées de couleur à cause de l’échauffement. On peut parfois arriver à des cas extrêmes comme ici. Et le pire, c’est qu’une fois tout nettoyé, il y a de forte chance que tout remarche comme au premier jour. Respect. On y est presque mais, avant de nettoyer, il va falloir finir de démonter l’actuateur. Démontage de l’électro-aimant Nettoyage de l’actuateur Il faut maintenant nettoyer l’ensemble corps d’électro-aimant + bobine + corps de régulateur. J’ai utilisé un pinceau et de l’essence puis une soufflette. Vous pouvez même utiliser un autre aimant plus puissant, histoire de retirer le max de limaille. Soyez minutieux car le peu de limaille restante ira se recoller sur l’électroaimant dès la remise en service. Remontage du régulateur Pour le remontage, on refait tout à l’envers. Repose du corps de l’électro-aimant. Repose des tiges filetées en laiton. Repose des ressorts de rappel de l’axe. Repose du plateau électrique. Si vous n’avez pas cassé les soudures, il faut donc le refaire pivoter et coulisser. Tout cela en évitant d’en casser une, de soudure. Revissez la broche électrique en faisant attention à ses joints verts. Revissez les connexions de la bobine de l’actuateur Reposez la tête d’axe de l’actuateur ci-dessous Ressoudez les broches cassées ci-dessous Reposer le cache en plastique sur la broche et le capteur de température. Repose de la tête d’axe d’actuateur Positionnez la tête de l’axe en vérifiant que sa position au point mort correspond aux mesures faites avant le démontage méthode au choix Maintenez en position le pied d’axe avec une clé plate. Revissez la vis en tête d’axe. Inutile de serrer cette vis très fort, elle sert juste à sertir la tête conique. Re-mesurez la position de l’aiguille de tête d’axe après remontage. Si la position est fausse, re-déposez la tête et corrigez. Soudure des connexions de la broche Si vous avez cassées des soudures de la broche pour sortir le plateau électronique, il faut maintenant les ressouder. Plusieurs de solutions s’offrent à vous. Soudure à la pointeuse de précision Les connexions d’origines sont pointées; le mieux est donc de les re-pointer. La taille des soudures est très petite, vous aurez donc besoin d’une pointeuse très précise. Attention, même avec une pointeuse très précise, vous serez sans doute gêné par une des tiges filetées. Nous avions réglé ce problème en meulant une grosse encoche dans une de nos tiges de pointeuse. C’est donc une solution à réserver à des tiges déjà un peu usées. Sur la photo, nous n’avions pas trouvé cette solution et on voit bien deux soudures » moches. La méthode utilisée étant très dangereuse, je m’abstiendrai de la décrire ici. Soudure à l’étain Le corps de la pompe de distribution chauffe assez peu. Une soudure à l’étain n’y fondera donc pas. En revanche, l’étain ne sert pas à solidifier la connexion. Il sert à conduire l’électricité. Vous devez donc réaliser cette liaison, ce qui peut se faire de plusieurs façons en enroulant du fil de fer fin autour des broches en réalisant une bague en cuivre avec du fil électrique 1mm2 Après avoir liées les 2 broches, noyez la connexion avec une goutte d’étain. Repose du régulateur Positionnez le régulateur sur la pompe en plaçant bien la bille du bout d’axe dans l’encoche du tiroir de régulation. Si vous êtes à côté, vous n’arriverez pas à replacer l’actuateur correctement. Inutile donc de forcer comme un bourrin. Nettoyez le joint présent entre le régulateur et son couvercle avec du papier pas d’essence. Il faudrait normalement le changer. Reposez le couvercle de régulateur. Reposez les vis du régulateur sans les serrer. Calez le régulateur sur les marques faites au démontage pointe à tracer ou stylo peinture. Serrez les vis du régulateur. Re-connectez le retour de gasoil. Il faudrait normalement changer ou recuire les joints en cuivre du retour de gasoil. Revissez et re-connectez la broche électrique. Purge de l’air du circuit d’injection Le fait d’ouvrir la pompe fait rentrer de l’air dans le circuit d’injection. Cela risque d’empêcher le redémarrage. Pour parer à ce problème, il faut donc purger l’air du circuit d’injection. Après avoir remonté la pompe, ne remettez pas la vis de retour de gasoil en haut de la pompe Remettez le contact 5 ou 6 fois sans démarrer pour que la pompe électrique du réservoir remplisse la pompe à injection. Reposez ensuite la vis du retour de gasoil. Essayez de démarre ainsi. Si vous ne démarrez pas, il faut purger les tuyaux des injecteurs. Dévissez un peu les tuyaux d’injecteur de tous les injecteurs. Faites tourner le démarreur jusqu’à ce que le gasoil sorte par les tuyaux. Resserrez les tuyaux au fur et à mesure qu’ils se mettent à couler. Vous devriez alors démarrer sans problème. Et maintenant on démarre… Je me souviens qu’on m’a signalé une fois un cas ou le redémarrage n’était pas possible. Cela peut venir d’un mauvais positionnement du capteur de tête d’axe ou bien d’un circuit d’injection mal purgé. Le ralenti peut également être modifié à cause d’une repose approximative du régulateur. Normalement, vous devriez alors régler le ralenti via le diagnostique au port ODB. Vous pouvez cependant le modifier d’une autre manière. Moteur au ralenti, dévissez légèrement les vis de fixation de l’actuateur. Faites coulisser l’actuateur en donnant des petits coups dessus. Face à la voiture, faites le coulisser vers la droite pour augmenter le ralenti, vers la gauche pour le réduire. Une fois le ralenti ok, resserrez les vis. Ne déplacez pas trop l’actuateur et sachez que ce réglage est vraiment du bricolage. Quelque temps après cette intervention, vérifiez si vous avez des fuites au niveau du régulateur. Il faudra alors peut-être changer le joint du couvercle. Voilà c’est fini ! Vous avez pu voir que ce n’est pas très compliqué mais que cela demande une bonne expérience de la mécanique. Donc si vous ne vous en sentez pas capable ou voulez évitez de prendre des risques, voyez plutôt à faire changer le régulateur chez un bon diéseliste. Personnellement, j’ai roulé 2 ans sans problème et j’ai récemment croisé ma Golf qui roule encore 6 ans après. Sources d’informations Détail du fonctionnement de la pompe Bosch avec RED page 17/18 pour le rôle du tiroir de régulation page 37/39 pour le fonctionnement du capteur différentiel à bagues de court-circuitage Coupe de la pompe injection tirée d’un post sur le l’ayant lui même récupéré de Tutoriel sur la réfection d’une autre pompe à injection Bosch Site sur l’entretien de la Golf IV TDI qui aborde notamment VagCom et le problème de débitmètre fréquent sur ce modèle. Remerciements Cette intervention date de 2006. A l’époque, j’avais publié une première version de ce tutoriel sur un blog qui ne contenait d’ailleurs que ça. La version que vous pouvez lire ici a en partie été revue grâce aux commentaires et mail envoyés par les visiteurs de ce petit blog. Merci donc, aux visiteurs qui avaient pris le temps d’apporter leurs précisions ou corrections ou simplement de dire Merci ». Un de ces visiteurs m’avait d’ailleurs envoyé un autre tutoriel qui sera repris ici lors d’un prochain article. En attendant, bonne route. Add Comments + Laisser un commentaire
Pompeà carburant Débitmètre de masse d'air Boîtier de papillon Valve (contrôle d'air-air d'admission) dans le carnet d'entretien, sur une étiquette sous le capot, sur une étiquette sur le montant de la portière ou sur un autocollant à l'intérieur de la trappe à carburant. Plaques anti-bruit avec tôle anti-bruit; Montage Essieu avant; Jeu de 4 plaquettes de frein avant AP
Des articles2022 VidĂ©o VidĂ©o Comment vĂ©rifier une pompe Ă carburant Les conseils d’AUTODOC Contenu Pratiquement tous les vĂ©hicules modernes qui utilisent des moteurs Ă combustion interne sont Ă©quipĂ©s de pompes Ă carburant. La pompe Ă carburant est le composant qui est chargĂ© de fournir le carburant du rĂ©servoir d'essence au moteur Ă la pression appropriĂ©e requise pour rĂ©pondre aux exigences de performance. Lorsque la clĂ© est allumĂ©e, la pompe Ă carburant est activĂ©e et pressurisĂ©e, ce qui peut ĂŞtre entendu comme un sifflement ou un bourdonnement silencieux dans certaines voitures. Les pompes Ă carburant Ă©quipant la plupart des vĂ©hicules modernes sont des pompes Ă©lectriques montĂ©es dans le rĂ©servoir de carburant. Cependant, certains vĂ©hicules sont Ă©quipĂ©s de pompes Ă carburant en ligne ou de type mĂ©canique. Étant donnĂ© que la pompe Ă carburant est l'Ă©lĂ©ment responsable de l'alimentation du moteur en carburant, tout problème peut entraĂ®ner des problèmes de conduite et de performance. Habituellement, une pompe Ă carburant dĂ©fectueuse ou dĂ©fectueuse produit quelques symptĂ´mes qui alertent le conducteur d'un problème potentiel. 1. Bruit de gĂ©missement du rĂ©servoir de carburantL'un des premiers symptĂ´mes d'un problème avec la pompe Ă carburant est un son fort et gĂ©missant. Une pompe Ă essence usĂ©e ou usĂ©e peut produire un sifflement ou un hurlement important lorsqu'elle est en marche. La plupart des pompes Ă carburant produiront un bourdonnement silencieux pendant leur fonctionnement normal, cependant un sifflement excessivement fort venant du rĂ©servoir de carburant est habituellement un signe qu'il y a un DifficultĂ© Ă dĂ©marrerUn autre symptĂ´me communĂ©ment associĂ© Ă une pompe Ă carburant problĂ©matique est la difficultĂ© Ă dĂ©marrer. En raison de la façon dont ils fonctionnent fonctionnant constamment lorsque le contact est mis, les pompes Ă carburant peuvent Ă©ventuellement s'user et s'affaiblir. Une pompe Ă carburant faible peut encore pomper du carburant, mais le vĂ©hicule peut Ă©prouver des difficultĂ©s Ă dĂ©marrer en raison du manque de pression. Une pompe Ă carburant affaiblie peut faire en sorte que le vĂ©hicule prenne plus de manivelles que d'habitude, et dans les cas les plus graves, le vĂ©hicule peut mĂŞme nĂ©cessiter plusieurs tours avant de dĂ©marrer. 3. Les ratĂ©s et une diminution de la puissance, de l'accĂ©lĂ©ration et de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tiqueUn autre symptĂ´me d'un problème avec la pompe Ă carburant est les problèmes de performance du moteur. Comme la pompe Ă carburant est ce qui fournit au vĂ©hicule le carburant nĂ©cessaire Ă la combustion, tout problème avec celui-ci peut affecter l'alimentation en carburant du moteur et causer des problèmes. Une pompe dĂ©fectueuse Ă basse pression perturbera le rapport air-carburant du moteur, ce qui peut causer toutes sortes de problèmes de performance. Mis Ă part le dĂ©marrage difficile, le vĂ©hicule peut Ă©prouver des ratĂ©s, une perte de puissance et d'accĂ©lĂ©ration, une diminution du rendement Ă©nergĂ©tique et mĂŞme un calage du La voiture ne dĂ©marre pasUn autre symptĂ´me plus sĂ©rieux d'un problème avec la pompe Ă carburant est une condition de non dĂ©marrage. Si la pompe Ă carburant tombe complètement en panne ou si elle ne fournit pas assez de carburant pour que le moteur tourne, le vĂ©hicule ne rĂ©agira pas. Le moteur tournera quand la clĂ© sera tournĂ©e, mais il sera impossible de dĂ©marrer en raison du manque de carburant. Une condition de non dĂ©marrage peut Ă©galement ĂŞtre causĂ©e par une grande variĂ©tĂ© d'autres problèmes. Il est donc fortement recommandĂ© de faire diagnostiquer le vĂ©hicule correctement. Les pompes Ă carburant se trouvent sur presque tous les vĂ©hicules Ă©quipĂ©s de moteurs Ă combustion interne sous une forme ou une autre. La plupart des pompes Ă essence sont construites pour durer, mais avec le temps, lorsque le vĂ©hicule entre en forte consommation, il n'est pas rare que les pompes Ă carburant doivent ĂŞtre remplacĂ©es. Une autre raison pour laquelle les pompes Ă carburant Ă©chouent est si vous conservez rĂ©gulièrement moins de 1/4 d'un rĂ©servoir de carburant dans votre voiture. Si votre vĂ©hicule prĂ©sente l'un des symptĂ´mes ci-dessus, ou si vous soupçonnez que votre pompe Ă carburant pourrait avoir un problème, faites inspecter le vĂ©hicule par un technicien professionnel, tel que celui de Vermin-Club, pour dĂ©terminer si la pompe doit ĂŞtre remplacĂ©e. Article PrĂ©cĂ©dent Article Suivant
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Commercialisé en début d’année 2012, le R9M 410 turbo unique et R9M 450 bi-turbo sont deux moteurs crées par le grand constructeur automobile français Renault. On peut considérer les moteurs R9M comme une version améliorée de la gamme moteur F9Q DCI Mégane III DCI 120, Scénic DCI 120 et Laguna II DCI 120 . Les moteurs R9M 450 DCI de 120 à 145 cv sont destinés à être montées sur les Espaces 5, Scénic 4, Talisman et Trafic 3 de la gamme Renault. Cependant, ce moteur a essuyé par mal de critiques depuis le début de sa mise en commercialisation. Notamment au sujet d’une casse moteur assez fréquente à partir d’un certain kilométrage. Nous allons analyser comment faciliter son installation et ce que sont les caractéristiques particulières propres à ce Conseil de montage moteur R9MLors du montage de votre R9M 410 ou R9M 450, nous vous recommandons vivement de veiller à respecter scrupuleusement la position des repères présents au niveau de votre volant deux repères sont matérialisés par de petits orifices sur le vilebrequin ainsi que votre volant moteur et doivent impérativement être alignés. Ce qui à priori pourrait s’avérer comme un détail revêt en fait une une importance extrême !Sans cette précaution, il vous sera impossible de redémarrer votre moteur et l’apparition du voyant moteur vous signalera probablement une nous vous recommandons fortement de suivre ce conseil afin que l’installation de votre nouveau moteur R9M soit un succès. Repères alignement cibles Vilebrequin – Volant Moteur montage R9M2 Les diverses caractéristiques du moteur R9MD’après le point de vue de certains experts automobiles, les moteurs R9M possèdent un certain nombre de points avantageux par rapport aux moteurs F9Q. L’objectif principal de la création du R9M est de réduire de 20 %, les émissions produites par rapport au moteur moteur a été d’abord commercialisé sur Scénic III et Grand Scénic III. Il a ensuite rejoint la gamme berline, break et monospaces avec les modèles Mégane, Talisman et Espace. Les caractéristiques principales de ce moteur sont sa puissance de 130 chevaux, son couple de 320 Nm et sa consommation en cycle mixte qui s’avère extrêmement basse, à savoir Km avec une émission de C02 à 115 moteur R9M intègre par ailleurs beaucoup d’autres innovations. notamment en s’appuyant sur le principe de batterie start and stop, le recyclage des gaz d’échappement ainsi que le principe de thermo-management. Moteur R9M-450 bi-turbo DCICes caractéristiques permettent d’avoir un moteur extrêmement dynamique et très économique. Les premières productions pour l’année 2012 étaient prévues à 120000 moteurs par an. Cette production a été engagée par Renault dans une stratégie de flexibilité des installations. Le but étant de favoriser les évolutions techniques sur le moteur mais également en restant flexible pour être en mesure de répondre ê plus précisément à la demande de ses du Démarrage du moteur à froid, le système de thermo-management va empêcher la circulation de liquide de refroidissement dans le bloc moteur, autour des cylindres. Ce processus sera suivi d’une montée en température progressive et optimisée de la chambre de combustion. À la suite de l’ouverture de la vanne EGR, quand la température optimale sera atteinte, le moteur présentera un meilleur rendement de combustion pendant la phase de chauffe et donc, une diminution d’émissions de bas régime la cylindrée du moteur est variable. Les ingénieurs Renault ont travaillé sur une diminution de la cylindrée dans le but de stabiliser le débit d’huile, entrainant de facto une minimisation de l’énergie entrainée par la pompe. Cette huile va être majoritairement utilisée pour lubrifier le bloc moteur ainsi que les éléments qui le composent. Ce qui nous permet d’analyser concrètement par l’efficacité de ce système une meilleure lubrification de l’huile moteur, une consommation d’huile diminuée et in fine, une diminution de gaz moteur R9M est aussi muni d’un système à batterie Start & Stop. Au point mort et à vitesse quasi nulle, le moteur s’arrête automatiquement. De fait, les émissions de Co2 sont désormais nulles à l’arrêt. Au débrayage, le moteur redémarre conclusion, le moteur R9M est un moteur assez complexe à monter, notamment du fait de la contrainte d’ alignement de la cible vilebrequin avec celle du volant moteur. N’oublions pas de souligner pas que c’est un moteur qui dés sa fabrication, a été réputé pour son défaut de carter cylindre. En effet, cette pièce a tendance à se fissurer, ce qui peut entrainer certaines conséquences assez dommageables. Des à -coups du moteur en roulant, des fuites d’huile, une consommations de liquide de refroidissement et certains bruit du moteur moteur a par ailleurs tendance à s’avérer défectueux sur des véhicules tel que la Renault Trafic III, la Renault Talisman ou l’Espace 5 casse turbo. Pour solutionner votre problème de casse moteur, vous propose ses moteurs reconditionnés à neuf d’origine R9M 410 à turbo unique et R9M 450 à système bi-turbo. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter notre équipe au Nos spécialistes motoristes vous épauleront lors du montage de votre moteur R9M.
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bruit de pompe Ă carburant sur les blue dci